數控機床導軌防護罩的結構原理與維修
瀏覽次數:2029發布日期:2012-03-08
數控機床導軌防護罩在一定程度上解決了數控機床的強度、準確度和精度的一些了問題,在數控機床行業是是一個重要的部件,當數控機床導軌防護罩出現問題時候該如何解決問題呢?
數控機床導軌必需具有較高的導向精度、高剛度、高耐磨性,機床在高速進給時不振動、低速進給時不爬行等特性。
故障現象:某加工中心運行時,工作臺X軸方向位移接近行程終端過程中產生明顯的機械振動故障,故障發生時系統不報警。
分析及處理過程:因故障發生時系統不報警,但故障明顯,故通過交換法檢查,確定故障部位應在X軸伺服電動機與絲杠傳動鏈一側;為區別電動機故障,可折卸電動機與滾珠絲杠之間的彈性聯軸器,單獨通電檢查電動機。檢查結果表明,電動機運轉時無振動現象,顯然故障部位在機械傳動部分。脫開彈性聯軸器,用扳手轉動滾珠絲杠進行手感檢查;通過手感檢查,發現工作臺X軸方向位移接近行程終端時,感覺到阻力明顯增加。拆下工作臺檢查,發現滾珠絲杠與導軌不平行,故而引起機械轉動過程中的振動現象。經過認真修理、調整后,重新裝好,故障排除。
電動機過熱報警的維修
故障現象:X軸電動機過熱報警
分析及處理過程:電動機過熱報警,產生的原因有多種,除伺服單元本身的問題外,可能是切削參數不合理,亦可能是傳動鏈上有問題。而該機床的故障原因是由于導軌鑲條與導軌間隙太小,調得太緊。松開鑲條防松螺釘,調整鑲條螺栓,使運動部件運動靈活,保證0.03mm的塞尺不得塞入,然后鎖緊防松螺釘。故障排除。
機床定位精度不合格的故障維修
故障現象:某加工中心運行時,工作臺Y軸方向位移接近行程終端過程中絲杠反向間隙明顯增大,機床定位精度不合格。
分析及處理過程:故障部位明顯在X軸伺服電動機與絲杠傳動鏈一側;拆卸電動機與滾珠絲杠之間的彈性聯軸器,用扳手轉動滾珠絲杠進行手感檢查。通過手感檢查,發現工作臺X軸方向位移接近行程終端時,感覺到阻力明顯增加。拆下工作臺檢查,發現Y軸導軌平行度嚴重超差,故而引起機械轉動過程中阻力明顯增加,滾珠絲杠彈性變形,反向間隙增大,機床定位精度不合格。經過認真修理、調整后,重新裝好,故障排除。
移動過程中產生機械干涉的故障維修
故障現象:某加工中心采用直線滾動導軌,安裝后用扳手轉動滾珠絲杠進行手感檢查,發現工作臺X軸方向移動過程中產生明顯的機械于涉故障,運動阻力很大。
分析及處理過程:故障明顯在機械結構部分。拆下工作臺,首先檢查滾珠絲杠與導軌的平行度,檢查合格。再檢查兩條直線導軌的平行度,發現導軌平行度嚴重超差。拆下兩條直線導軌,檢查中滑板上直線導軌的安裝基面的平行度,檢查合格。再檢查直線導軌,發現一條直線導軌的安裝基面與其滾道的平行度嚴重超差(0.5mm)。更換合格的直線導軌,重新裝好后,故障排除。